REDESIGN KATUP GAS LIFT (CONTINUOUS) MENGGUNAKAN METODE ANALISIS NODAL UNTUK OPTIMASI PRODUKSI SUMUR BRAVO-011 DI PT PERTAMINA HULU ROKAN REGION 1 ZONA 4 FIELD LIMAU
DOI:
https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v3i11.8173Keywords:
Redesign, Katup Gas Lift, Analisis NODAL, Optimasi Produksi, PertaminaAbstract
Sumur Bravo-011 merupakan salah satu sumur minyak di Lapangan Limau yang berproduksi menggunakan gas lift. Produktivitas Sumur Bravo-011 tergolong rendah, karena pengaruh penurunan tekanan reservoir dan diikuti peningkatan nilai watercut mencapai 95%. Dari data profil sumur dan struktur diketahui nilai tekanan reservoir sebesar 1500 Psi, tekanan dasar sumur sebesar 900 Psi, kedalaman sumur mencapai 4950,787 ft dan laju produksi 843 BPD. Berdasarkan analisis kurva IPR, Sumur Bravo-011 memiliki laju alir maksimum mencapai 1460,115 BPD, artinya sumur ini masih memiliki potensi untuk berproduksi lebih besar. Setelah dilakukan analisis nodal diketahui bahwa laju alir optimum yang dapat dicapai yaitu sebesar 980 BPD. Adanya potensial produksi tersebut, membuat perusahaan berusaha meningkatkan produksi sumur dengan melakukan redesign katup gas lift pada sumur tersebut. Redesign katup gas lift Sumur Bravo-011 dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap desain secara manual, kemudian dilanjutkan tahap desain secara simulasi serta tahap uji sensitivitas terhadap hasil desain yang diperoleh. Berdasarkan hasil desain secara manual, diketahui jumlah katup yang dibutuhkan sebanyak 4 unit dengan kedalaman setiap katup yaitu 1550 ft, 2500 ft, 3125 ft dan 3700 ft. Kemudian hasil tersebut dilanjutkan ke tahap desain menggunakan Simulator IPM Prosper dan didapatkan desain jumlah katup sebanyak 3 unit dengan kedalaman setiap katup yaitu 1337,8 ft, 1757,2 ft dan 2018,1 ft serta perkiraan laju produksi liquid sebesar 904,3 BPD dengan laju produksi minyak 45,2 BOPD. Selanjutnya dilakukan uji sensitivitas pada hasil desain tersebut dengan delapan opsi berbeda, dan didapatkan persentase oil gain dari masing-masing opsi yaitu 7,2%, 8,9%, 7,2%, 8,8%, 9,6%, 10,8%, 8,9% dan 9,8%. Dari 8 opsi uji sensitivitas tersebut, terdapat oil gain tertinggi yaitu opsi 6 dengan persentase sebesar 10,8%.
References
Brown, K. 1980. “The Technology of Artificial Lift Methods” Volume 1 & 2A. Oklahoma: PennWell Publishing Company.
Department of Petroleum Engineering. “Production Technology II”. Edinburgh: Heriot-Watt University.
Exploration & Production Department. 1994. “Gas Lift Book 6 of The Vocational Training Series: Third Edition”. Washington D.C: American Petroleum Institute.
Guo, B. 2007. “Petroleum Production Engineering: A Computer Assisted Approach”. USA: Elsevier Science & Technology Books.
Hermadi, G. “Analisis Sistem Nodal Dalam Metode Artificial Lift”. Volume 06 No.2. Indonesia: Forum Teknologi.
Hernandez, A. 2016. “Fundamentals of Gas Lift Engineering: Well Design And Troubleshooting”. USA: Gulf Professional Publishing.
Manajemen Produksi Hulu. 2003. “Analisa Sistem Nodal”. TP.02.02. PT Pertamina.
Manajemen Produksi Hulu. 2003. “Sistem Pengangkatan Buatan: Perencanaan Dan Troubleshooting Gas Lift Kontinyu”. TP 03.06.1. PT Pertamina.
Meokbun, S. 2015. “Aplikasi Sistem Nodal Pada Sumur Continuous Gas Lift Di Lapangan Nilam Vico Indonesia Kalimantan Timur”. Cepu: STEM Akamigas Cepu.
Musnal, A. et al. 2017.“Optimasi Gas Injeksi Pada Sembur Buatan Gas Lift Untuk Meningkatkan Besarnya Laju Produksi Minyak Maksimum Dan Evaluasi penghentian Kegiatan Gas Lift, Pada Lapangan Libo PT. Chevron Pacific Indonesia Duri”. Pekanbaru: Journal of Earth Energy Engineering.
Nguyen, T. 2020. “Artificial Lift Methods: Design, Practices and Applications”. New Mexico: Springer Nature Switzerland.
Pamungkas, J. et al. 2004. “Buku IV: Pengantar Teknik Produksi”. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
Prabu, C. 2020. “Desain Gas Lift Untuk Optimasi Produksi Dengan Kalkulasi Manual Dan Software Pipesim Pada Sumur AC-03 Di PT Pertamina EP Asset 2 Field Limau”. Palembang: Politeknik Akamigas Palembang.
Sulistyanto, D. 2016. “Optimasi Produksi Sumur-Sumur Gas Lift Di Lapangan A”. Volume V. Jakarta: Jurnal Petro 2016.
Torabi, F. et al. 2012. “Improving Downhole Pump Efficiency And Well Productivity In Heavy Oil Reservoirs Utilizing Back Pressure Regulator”. Springerlink Online Publishing.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Cakrawala Ilmiah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.